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螺旋分级机应用于选煤中技术改进经济效益提升
选煤厂生产过程中,传统的螺旋分级机应用存在一定的问题,影响分级机正常运转,导致选煤厂洗选效率不高。本文通过分析研究螺旋分级机在选煤厂的应该,对螺旋分级机进行了合理的改进,有效提高了其应用效率。
螺旋分级机的性能与特点
该设备是红星机械经过多项改进研制的新型分级设备,该设备吸取国内外先进技术和经验,采用了防尘防油双密封系统,具有密封性能好、结构合理、维护量小、维护方便等优点。主要作为块湿煤、黏煤分级的新型设备,具有以下特点:
1、采用螺旋轴作为物料直接投筛机构,结构坚固,耐磨损,处理黏煤不堵筛孔,筛分效率高等;
2、给料粒度大,有利于简化分级工艺,节省设备投资,设备运转平稳,无动负荷,噪声低;
3、物料推进速度快,单位面积处理量大,在相同条件下比振动筛处理能力提高2倍以上。
应用于选煤中的问题及改进
螺旋分级机在地面选煤系统使用以来,应用效果较好,但局部也存在一些问题需要改进:
1、螺旋轴表面的抗磨性需进一步提高。为了减缓磨损,延长螺旋轴使用寿命,检修人员经过现场大量探索试验,在螺旋轴表面采用连续堆焊修复工艺,使大量磨损报废的螺旋轴再利用,使用寿命延长至6个月以上,具有明显的经济效益和推广价值。
2、螺旋轴支座结构需进行改进。原设计的轴支座轴承润滑效果差,螺旋轴高速运转过程中,润滑脂经短轴储油通道进入轴承室内油量不足,润滑不够,长时间干摩擦,造成轴承研死损坏,使螺旋轴不能正常使用。
根据以上分析,从经济、安全可靠的角度出发,将螺旋杆短轴头部凹边缘开槽,增大进入轴承内的润滑通道,使轴承长期处于良好的润滑状态,延长了轴承使用寿命,节约了维修和材料费。
改进后的经济效益
1、分级效率高,处理湿黏煤不堵筛孔,处理量加大,生产效率提高。改进后提高了筛板筛分率,年纯增收约为135万元。
2、提高了给煤胶带开机率,保证了正常生产。按吨煤售价300元、设备每年300d运转计算,改进后提高了开机率,年纯增收约5400万元。
3、节支降耗,提高了劳动效率,同时降低了工人的劳动强度,节省人力资源。按人均月工资1000元计算,每年可节约工资支出约9.6万元。
通过以上对螺旋分级机改进之后,大大提高了选煤厂的经济效益,降低了劳动强度,实现了选煤系统的高产作业。我公司的螺旋分级机设备正在热销,受到客户喜爱,欢迎前来选购。
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