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铁选厂富矿生产线工艺改造

某铁矿选厂富矿生产线设计原矿处理能力为150万t/a。矿石经三段开路破碎、一段闭路小破碎、一段开路磨矿、分级脱水等工艺生产-3mm硫铁矿。因矿石性质和原设计相比发生了很大的变化,无法达到原设计规模,不能满足当前市场需要。因此,必须对原设计工艺进行优化改造。

生产现场

一、原设计工艺

原设计破碎厂的规模为150万t/a。原矿粒度1000〜0mm,工艺流程为三段开路破碎,一段球磨开路分级,分级溢流经浓密、过滤、两段脱水后与螺旋分级机的返砂混合产出小于3mm粒级占95%的粉矿产品。

破碎厂的主要设备为:1台PE1500×2100颚式破碎机,1台PYB-2200标准圆锥破碎机和1台PYZ-2200中型圆锥破碎机,2台MBY2700×3600球磨机;2台2GF-20高堰式双螺旋分级机,脱水设备为2台Φ24m浓密机和5台GN-40圆筒过滤机。

二、生产线存在问题及改造措施

1、-3mm硫铁矿生产工艺改造

问题:随着粉矿的减少,块矿增多,矿石硬度的增大,加之中、细碎设备的陈旧与磨损,原设计三段开路破碎后的产品粒度40〜0mm已无法达到,产品粒度为60~0mm。60~0mm的粒度进球磨机显然极不合理,原有球磨系统无法生产-3mm硫铁矿。

改造措施:将经三段开路破碎后的矿石在球磨前从粉矿仓底部用皮带机运出,再经2YA2460圆振筛与PYZ-1200中型圆锥破碎机组成第四段闭路破碎,筛下小于3mm的为成品;筛上物大于25mm的部分返回至PYZ-1200圆锥破碎机。中间产品3-25mm的矿石部分进堆场,从堆场再给入球磨机。经此改造后-3mm硫铁矿生产线处理量为80万t/a。

圆锥破碎机

2、中细碎圆锥破碎机改造

问题:原富矿破碎系统中、细碎设备陈旧、落后,破碎机排矿口无法调小,破碎效果差,排料粒度大,加重了下段球磨系统碎磨成本。

中碎原采用PYB-2200标准圆锥破碎机,给矿粒度为350~0mm,设计排矿口为30~60mm,排矿粒度小于130mm。实测排矿口为74mm,台时处理量约800t/h,排矿粒度约25%,不符合原设计要求。

细碎原采用PYZ-2200中型圆锥破碎机,设计排矿口为10~30mm,排矿粒度小于40mm。实测排矿口为38mm,细碎前预先筛分作业处理量约450t/h,排矿粒度约50%,不符合原设计要求。

改造措施:中碎作业用CS660圆锥破碎机替代PYB-2200标准圆锥破碎机,给矿粒度为350~0mm,排矿口为55mm,排矿粒度小于90mm。细碎作业用CH660圆锥破碎机替代PYZ-2200中型圆锥破碎机,排矿口为20~25mm,排矿粒度小于30mm。

因新型破碎机的外形尺寸与总重比原设备小,原有厂房、基础、配置均不需改变,仅是在设备底部加一钢制过渡架,对生产影响不大。改造后,我们进行了富矿线流程考査。中细碎设备改造更新基本达到了预期效果。

圆锥破碎机

3、小破碎圆锥机改造

问题:细碎下段球磨小破碎系统的PYZ-1200圆锥机破碎效果差,影响整个富矿-3mm硫铁矿生产系统能力。

改造措施:用CH430圆锥机取代PYZ-1200圆锥机。改造后,破碎效果提髙,圆锥机在排矿口设定值为13.4mm时,排矿中的-20mm粒级含量为64.55%,较改造前27.14%提髙了37.41%。

经上述技术改造,富矿生产线破碎段工艺设备日趋完善,从而提高了整个破碎系统的破碎能力,对生产线产能的提高起到了明显的促进作用。

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